在粗选段严格执行药剂制度,控制药剂用量,做到“能早收就早收”,减少多次循环和无为的丢失;充分利用泡沫的二次富集作用,并通过适当的不加水,对精矿泡沫进行冲洗来减少泡沫中的杂质,达到强化浮选的目的
实例1
以福建某地钼矿为例,主要有价矿物为辉钼矿,非金属矿物中石英含量较多,且脉石矿物蚀变严重。该选厂工艺流程为一次粗选、两次扫选、四次精选,原矿钼品位为0.38%,近年来由于开采深度加大,矿石性质发生变化,浮选指标较差,导致钼金属流失较多。后来金宏大业经过现场调查及分析,确定问题存在的原因,并经过多次试验确定最终工艺:原矿一段磨矿、一次粗选、一次粗精选、一次粗精矿再磨、三次扫选、再磨后七次精选,达到较好的指标,工艺改造前后指标如下:
改造前后对比 |
工艺 |
钼精矿品位
/% |
钼精矿回收率
/% |
改造前 |
一次粗选、两次扫选、四次精选 |
35.30 |
78.78 |
改造后 |
一次粗选、一次粗精选、一次粗精矿再磨、三次扫选、再磨后七次精选 |
45.23 |
73.68 |
通过此次改造,采用新的工艺流程及药剂制度,在提高原有技术指标的情况下,节省药剂、人员及管理成本,为企业创造了较大的经济效益和社会效益。
实例2
金宏大业根据具体的钼矿性质设计相对应的工艺流程,并且提供与之相配套的选矿设备,从而使钼精矿指标更高。目前金宏大业已设计、施工完成国内外近百套钼矿选矿生产线案例,均受到客户的高度好评。其中最具代表性的为内蒙某钼矿,矿石性质比较均匀,品位变化不大,堪布粒度属中细粒。后为了综合利用资源,加大开发力度,决定对原有选厂进行扩建,便委托金宏做设计改造及设备制造,我们通过多次反复试验,最终使技术指标超过预期效果。
该矿石中金属矿物主要为黄铁矿、辉钼矿,脉石矿物主要为石英,工业矿体钼品位在0.06-0.11%之间,选矿厂原有规模1000t/d,选矿破碎工艺为两段一闭路,磨选为阶段磨矿,阶段选别,精矿品位为42-45%,回收率为82%。为了综合利用资源,决定对原有选厂进行扩建,规模由原来的1000t/d扩建到10000t/d,该选厂委托我们做技术改造。
考虑到工艺流程的可靠性,金宏大业对该矿体矿石进行选矿试验,决定主要改造内容为:取消第二段球磨机及分级作业;取消第二段磨矿后的所有浮选作业;将粗精选改为四段精选,所得钼精矿品位为45.55%,回收率为89.26%。
通过试验研究和选矿厂改造,采用新的药剂制度,在不改原有技术指标的情况下,选矿厂减少了第二段磨矿和后续的浮选设施,缩短了工艺流程,节省了动力、钢球、药剂、人员和管理成本,每年可节约成本千余万元,受到合作方的高度好评,并且建立了长期合作。